日期:2024-10-18 20:17
瀏覽次數(shù):91
摘要:
ESD對于很多電子產(chǎn)品是一個致命硬傷,如何設計好產(chǎn)品的ESD,是需要花很多時間和精力來研究的。下面通過幾個實例來和大家一起分享下。
某智能手表在側(cè)鍵附近打ESD后出現(xiàn)反復開關(guān)機現(xiàn)象
根據(jù)反復重啟的時間判斷,類似于長按Power鍵。檢查Power_On信號,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被持續(xù)拉低,Power_On信號的原理圖如下:
為了降成本,位置1并沒有貼TVS管,而是用一個電容代替,電容的耐壓值是25V。失效的機器,這個電容已經(jīng)短路,可以判斷ESD進入殼體,直接打壞了位置1的電容。 如果把位置1的電容耐壓提高到50V,...
ESD對于很多電子產(chǎn)品是一個致命硬傷,如何設計好產(chǎn)品的ESD,是需要花很多時間和精力來研究的。下面通過幾個實例來和大家一起分享下。
某智能手表在側(cè)鍵附近打ESD后出現(xiàn)反復開關(guān)機現(xiàn)象根據(jù)反復重啟的時間判斷,類似于長按Power鍵。檢查Power_On信號,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被持續(xù)拉低,Power_On信號的原理圖如下: 為了降成本,位置1并沒有貼TVS管,而是用一個電容代替,電容的耐壓值是25V。失效的機器,這個電容已經(jīng)短路,可以判斷ESD進入殼體,直接打壞了位置1的電容。 如果把位置1的電容耐壓提高到50V,能抗的ESD槍數(shù)量會增多,但*終還是會壞。這個項目不是防水的,密封性做得很差,所以才有問題。 把位置1的電容換成TVS管,或者位置1不要貼任何東西,在位置2放一個1nF的電容???K電阻+1nF電容來吸收ESD能量。 另外,在側(cè)鍵的FPC附近,增加了GND露銅區(qū)域,引導ESD先進入GND。這也是一種低成本的解決方法,如果ESD能量足夠大,實測幾乎可以把1K電阻打壞。某智能手表在USB接口外殼打ESD造成黑屏死機問題 充電口是Micro-B型USB接口,接觸放電±10KV,會出現(xiàn)黑屏,死機,閃屏等現(xiàn)象。 抓死機Log,沒有發(fā)現(xiàn)什么端倪。 將USB信號逐個引出,VBUS,D+,D-都沒有出現(xiàn)問題,打ID管腳,會出現(xiàn)類似現(xiàn)象。打GND,會很低概率出現(xiàn)類似現(xiàn)象。遂將問題定位到ID管腳,和GND上。
2、在L3和L6層,靠近USB接口,有與屏相關(guān)的敏感信號。
懸空的ID管腳是知名威脅,靜電積累到一定程度,肯定會對周圍放電,二次放電的威力更大。 USB周圍的有敏感信號,在打ESD時,附近的GND電平瞬間局部抬高,尤其是看到USB接口的屏蔽殼跟表層相連,周圍沒有非常多的過孔打到內(nèi)層GND,這更加重了GND局部電平的提高,這會干擾到這些敏感信號,導致死機,黑屏,閃屏問題。 USB的固定PIN以及GND PIN,只接主GND,不要每一層都接GND。MIPI,LCD_TE,LCD_RST遠離USB接口。 這是一個SPI接口的顯示屏,問題比較簡單,一個偶然的機會發(fā)現(xiàn)是SPI信號中,CS線被軟件強制拉低,且一直處于低的狀態(tài),這樣是不行的。 實測將CS線的行為改成符合SPI協(xié)議,只在傳輸數(shù)據(jù)時拉低,這個黑屏的問題解決了。某智能手表在USB的GND PIN上注入接觸-8KV靜電,會概率關(guān)機 首先抓取了Log分析,沒有發(fā)現(xiàn)什么線索。 直接拆開整機,在主板的不同地方的GND,注入ESD,統(tǒng)計關(guān)機的次數(shù),得出一個簡單的規(guī)律,只有在靠近電池BTB的地方,才會大概率出現(xiàn),初步判斷是ESD干擾了電池周圍的信號。 電池BTB周圍的信號有D+,D-,VBUS,MIPI,BAT_ID,BAT_THERM等,逐個在這些信號上,注入小兩級的ESD,比如±2KV,有些信號會導致PMU損壞,有些會導致死機。只有BAT_ID信號會出現(xiàn)關(guān)機的現(xiàn)象。
關(guān)機有兩種可能,一是內(nèi)部軟件流程關(guān)機,二是電池突然掉電。尤其是**種,往往很容易忽略。因為某些情況下,ESD注入兩槍,立即就出現(xiàn)了關(guān)機現(xiàn)象,這很像是電池掉電了。 電池掉電有兩種可能,一是電池保護板保護機制生效,切斷了供電。二是Vbat到PMU的通路被打斷。排查了主板上的器件,Vbat的通路經(jīng)過的都是一些模擬器件,可能性比較小。 我們直接從主板VBAT飛線,連接到程控電源上,再打ESD的時候,發(fā)現(xiàn)就不會關(guān)機了。這進一步說明,在注入ESD時,是電池本身沒有輸出了。
在圖中GND上注入+8KV,沒有問題,因為右邊的TVS吸收了大部分能量,由于正向?qū)ǎQ位電壓較低(小于4.4V),電池保護板沒有觸發(fā)保護機制。但是如果注入-8KV,TVS管開始反向鉗位,瞬間的鉗位電壓較高(大于4.4V),超過電池起保護電壓,電池觸發(fā)保護機制,MOS管U2斷開,導致關(guān)機。下圖是TVS管的鉗位特性,也能佐證這個結(jié)論。
注意電池保護板的保護IC,是判斷C1兩端的電壓,來決定是否起保護的。所以要解決這個問題,需要增大C1的容值。實測將C1增大到1uF,關(guān)機的概率明顯降低了。 降低了,但沒有徹底解決問題,肯定還有其他原因。這個原因是先猜出來,然后試驗驗證的。 上文提到只有BAT_ID信號會出現(xiàn)關(guān)機的現(xiàn)象。所以猜測靜電耦合到了ID管腳,進入PMU導致關(guān)機。 下面是這次電池保護板的走線,ID的走線與GND有較長的耦合長度,GND上的瞬間能量能很快耦合到這根線上,*終直接進入到PMU。
雖然主板上ID走線也跟GND有很長的耦合距離,但是主板上的GND與Vbat之間有TVS鉗位,GND的電壓不至于跳變太厲害,也不會耦合很多能量到ID線上。反而是電池FPC上的GND電平跳動*大,ID線在FPC上耦合的能量更多。 FPC改版成如下樣式,ID和GND基本沒有重疊區(qū)域,能量也不會耦合到ID管腳上,再也沒有出現(xiàn)過關(guān)機問題。 經(jīng)檢查,確定是TP IC被打壞。沒有仔細分析IC損壞的原因,因為發(fā)現(xiàn)TP FPC背后的雙面導電膠太弱,根本沒有粘到GND上。TP沒有很好接地,導致了這個問題。 只要TP接地良好,就肯定不會出現(xiàn)TO IC失效問題。